Полеты на квадрике ZMR250 07 марта

Квадр после переделки, как и в случае с OP также дрифтует. В форумах, да и свой опыт тоже, дает рекомендации- убирать вибрации. Чем и занялся- балансировал пропеллеры. Стало получше, даже возможно лететь и идти за ним. Но имеются пара резонансов, что даже сказывается на видео картинке.

Полетал по наглее у воды и в режиме AIR, радиус увеличил, но качество принимаемого видео не столь хорошее, ОСД искажено — влияет работа моторов. Придется переделать видео часть.

AMBA0007.MP4_snapshot_02.17_[2016.03.09_01.52.56]AMBA0007.MP4_snapshot_01.48_[2016.03.09_01.51.55]

Не так холодно рекам,  и даже батареи свои 5 мин отлетали. Но Foxeer, как и с Mobius стала быстро выключаться, и записал только пару полетов. Если  летом это не будет актуально, то к зиме стоит завести 5В на камеру.

AMBA0006.MP4_snapshot_03.56_[2016.03.09_01.55.59]AMBA0009.MP4_snapshot_00.56_[2016.03.09_01.49.15]

Что касается поведения квадра. Летает предсказуемо, но на перегазовках идет просадка по питанию (пищит бортовой сигнализатор). приходится осторожничать и летать спокойно. Теперь опасаюсь ставить другие пропеллеры, более прожорливые. Хотя динамики уже не хватает. Не знаю получится  ли с этим, но следующий квадр  точно будет на 4S

AMBA0007.MP4_snapshot_02.52_[2016.03.09_01.53.54]AMBA0007.MP4_snapshot_01.26_[2016.03.09_01.51.21]

Разместить:
  • Facebook
  • Twitter
  • LiveJournal
  • Одноклассники
  • RSS
  • Добавить ВКонтакте заметку об этой странице
  • В закладки Google